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添加时间:2024-02-08

  2024年初以来,河钢集团衡水板业包装材料科技有限公司坚定不移践行“生态优先,绿色发展”理念,针对产生废水、废气的产线,以技术升级为手段,先后实施一系列废水排放管控改造、废气治理提升改造、在线检测系统升级等多项环保项目,实现对废气、废水的精准管控,通过新工艺、新技术的引入和应用,有效节约能源成本,减少污染物排放,全力打造绿色、低碳的可持续化发展企业。

  “自从产线号水洗槽安装了PH计并且与补水阀通过PLC程序增加连锁功能后,稳定实现了冲洗水的PH值控制在5.5~6.5之间,冲洗水消耗量降低了10%左右,从根本上杜绝了冲洗水的过量使用,节约了水资源。”1月30日,在“节能减排专题攻关会”上,河钢衡板包装板业事业部酸轧作业区丙班作业长张守辉说。

  酸洗后的带卷必须使用脱盐水对带钢表面残留的氯化氢进行冲洗,因此会产生一定的酸性废水。为了既满足工艺冲洗要求,又降低脱盐水使用成本、减少废水的排放量,酸轧作业区组织技术人员和生产骨干组成技术攻关团队,联合展开“头脑风暴”,充分发挥技术优势和创新精神,经过反复论证分析,决定在设备优化上下功夫。

  为了实现酸洗线冲洗废水的PH检测值实时可控,酸轧作业区攻关团队在4号水洗槽安装一套PH计,通过读取相应数据,引入先进的PLC系统来控制补水阀的开口度,实现了补水自动调节功能,有效解决了大流量冲洗、水耗高的“瓶颈”。同时,酸轧作业区还增加了报警装置,当PH值低于设定值时,操作台发出报警声,通知操作人员立即进行处置,不仅有效保证了产线的稳定运行,而且实现了酸洗线废水节能减排。

  1月31日上午10时,河钢衡板包装公辅作业区作业长白恩霞来到酸再生工序值班室,认真地查看废气排放中颗粒物含量的曲线。“近一段时期,颗粒物指标一直在5毫克/升上下波动,优于国家超低排放标准要求。”白恩霞兴奋地说。

  酸再生工序的废酸经过焙烧炉燃烧后产生的废气经过冷凝器冷却、电除雾后,能够消除废气中大部分颗粒物,最后经过洗涤塔喷淋排放到大气中。生产线的冷凝器运行状况,直接影响着颗粒物的含量。为了保证废气排放中环保数据优于国家超低排放标准要求,白恩霞带领班组人员大胆尝试,利用停车检修时间对冷凝器内部结构进行了自主优化改造。此外,他们还增加了一级由石墨板层组成的冷却通道,此举不仅提升了冷却效率,同时提高了废气处理效率,酸再生废气排放指标得到进一步优化。

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